传感器接法探讨-电动数控滚圆机滚弧机张家港钢管液压滚圆机滚弧
作者:lujianjun | 来源:欧科机械 | 发布时间:2019-04-21 13:51 | 浏览次数:

主要阐述了大型超长衡器角差产生的原因,提出了双接线盒连接十六只传感器的方法。该方法具有直观、简便的特点,在实际使用中取得了很好的效果衡器长度大,需用传感器16只,一般的标准接线盒只能接10只传感器,因此我们配了两只接线盒,图1中A接线盒接入10只称重传感器信号和B接线盒接入6只称重传感器信号由两条信号线分别接入称重控制器的传感器接口。此接法在计量检定时秤台间有较大误差。(二)改进后接线方法如图2所示。图2此接法中,A、B两接线盒中各接入8只称重传感器,由两条同规格、同长度的信号线分别接入称重控制器的传感器接口(并联)。经测试,此接法既消除了传感器间的角差问题,传感器接法探讨-电动数控滚圆机滚弧机张家港钢管液压滚圆机滚弧机折弯机也解决了秤台间存在的误差问题,是一种较为理想的多(超过十只)传感器衡器的接法。三、原因分析模拟传感器的角差调整和秤台间段差调整问题时本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanji.name,首先要排除称重传感器安装中的垂直度影响,做到受力点在传感器和压头的中心位置;其次是调整各传感器受力均匀。前两项调整完毕后,主要消除各传感器阻抗及灵敏度差异造成的误差,常用的方法是通过接线盒改变各传感器的供桥电压或输出信号电压,正常情况下各传感器供桥电压在初始状态是平衡的,传感器的差异又很小,通过接线盒电位器很容易调整,若由于某种原因,传感器供桥电压相差较大,超过接线盒的调整范围(两个分度值以内),角差很难通过电位器调整。我们做过一个实验,把一台100t衡器标定准确后,更换接线盒至称重控制器间电缆,把0.2mm2信号线换成0.5mm2信号线,加载到55t时,重量为55.5t,多出0.5t。这可以看出电缆阻抗对衡器的影响(阻抗改变传感器供桥电压)。在初始接法中忽略了小信号电路中导线自身电阻对称重传感器供桥电压的影响,也未考虑到两条信号线的负载平衡问题(一条信号线负载10只传感器、另一条信号线负载6只传感器,造成两边电压不一致)。该衡器故障原因为:两只接线盒的线缆。 传感器接法探讨-电动数控滚圆机滚弧机张家港钢管液压滚圆机滚弧机折弯机本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanji.name