详细阐述了某石化公司芳烃异构化装置运行过程中循环氢压缩机异常振动情况,依据旋转机械故障机理和转子动力学原理,采用正向推理分析状态监测数据,逐项排查异常振动的诱导因素,最终确定压缩机异常振动是由叶轮轮毂开裂导致过盈转动失效,迫使叶轮在负荷变动时相对转轴发生周向运动。借助状态监测系统数据,精准分析故障原因,避免了一次盲目开车带来的严重安全事故。 振值最高到38μm,到当日08:00时振值有所下降,随后又开始以每小时1μm的速度逐渐上升。到2月19日下午18:54,最高振值上升到49μm。随后,异构化反应系统开始投料,在投料过程中压缩机驱动端振值上升速度最快,20:42最高振值已到77μm,超过机组报警值(65μm)。随后,调试令现场切除系统进料,压缩机逐步卸荷,2月20日05:09工艺具备条件,机组才关闸停机。压缩机停机通过临界转速2272r/min(厂家给出的理论计算为2442r/min)时,振动最大达到150μm,远远超出厂家给定的连锁停车值89μm。详细的压缩机振动数据如图1所示。图1压缩机停车过程中振幅趋势数据分析认为:转子振动超标可能是由于机组轴系热对中不良,同轴度超标造成。随后对压缩机进行了以下处理:(1)复查对中,重新找正;(2)对压缩机驱动端轴瓦进行检查。检修发现:(1)压缩机转子与透平转子左右有偏差0.4mm;(2)压缩机驱动端可倾瓦有轻微磨损,轴瓦间隙达到0.3mm(设计值为0.176~0.288mm)。现场更换了压缩机驱动端的轴瓦,并重新对机组进行找正。检修完后,2月21日18:38机组再次冲转,在1600r/min暖机45min,振动趋势比较平稳,最大振值为23μm;19:23暖机结束进行升速,升速过程中振动快速上升,靠近临界转速时振动高联锁停机。2016年第44卷第1期流体机械55现零转速叶轮松动。机组停机过程中,由于转轴与叶轮降速速率而不同产生相对运动,激发压缩机组非线性振动现象,也就不难解释了。应用文献[21]提出的转子振型分解方法本文由公司网站滚圆机网站采集转载中国知网资源整理!www.gunyuanj
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